目前,用工成本是制造業(yè)普遍面臨的難題,在不能有效增加用工數(shù)量的情況下,需要想方設(shè)法減輕現(xiàn)有工人勞動強(qiáng)度,降低員工勞動安全風(fēng)險,更好地保障企業(yè)員工的職業(yè)身體健康。利用現(xiàn)有平板硫化機(jī)功能,對附加設(shè)備部件裝置進(jìn)行改造,達(dá)到了降低員工勞動強(qiáng)度和提高生產(chǎn)效率的目的。
一、存在問題
我國橡膠輸送帶生產(chǎn)只有幾十年歷史,其中硫化崗位尤其重要而特殊,輸送帶硫化主要還是采用平板加熱分段式硫化法,自動化程度普遍不高,具有勞動強(qiáng)度高、安全風(fēng)險系數(shù)高的特點(diǎn)。
1.勞動強(qiáng)度高。因?yàn)槠桨辶蚧瘷C(jī)每完成一次硫化(工作中也稱為一“鍋”),都需要再裝一次“鍋”,進(jìn)行下一次硫化。而每次裝“鍋”都要將模具墊鐵由4個“鍋”頭員工翻動至邊部,目的是讓墊鐵與硫化的帶體分離,把完成硫化的輸送帶由拉帶機(jī)牽引出“鍋”,同時將未硫化的帶胚牽引入“鍋”,然后再將墊鐵再次翻動歸位,使其靠近需要硫化的帶體。
在這個過程中,操作人員身體必須全部貼身靠近4個“鍋”頭,靠腕力將重達(dá)35kg~100kg、厚度不同的墊鐵來回翻動。每天要重復(fù)翻動幾十次,一般人體力無法堅持。傳統(tǒng)的硫化沒備最長達(dá)18m,墊鐵長度更長、更重。最小行程為0mm。生產(chǎn)過程中,可以利用頂鐵進(jìn)出帶動墊鐵進(jìn)出,即將頂鐵與靠近輸送帶帶體的墊鐵連接并固定,就可實(shí)現(xiàn)墊鐵自動進(jìn)退,無需手工翻動。
筆者在l0000mm×1800mm輸送帶平板硫化機(jī)上,設(shè)計了一個墊鐵與頂鐵的連接同定裝住,見圖1、圖2。其中,圖l為固定部分,圖2為滑動部分,將圖2裝配在圖1上成為一個整體。
將制作完成的4套連接固定裝置,分別置于前“鍋”頭前后的4個位置,上下用螺栓連接固定。為避免輸送帶帶體拉出時,前“鍋”頭2末端對帶體產(chǎn)生劃痕,前“鍋”頭2上端需與下加熱平板保持平行,并低于下加熱平板上頂面2~ 5mm。安裝示意圖見圖3。
三、工作原理及使用方法
將所有墊鐵鉆孑L打通,縱向以墊鐵中心向兩邊分,也就是兩孑L在墊鐵中間位置的5068mm處,每根墊鐵孔距為68+10000+68=10136mm;橫向每根墊鐵均為50mm,中間位置為25mm處,鉆孔 φ16~18mm。當(dāng)生產(chǎn)的輸送帶帶體寬為1000mm時,要固定墊鐵1-7;當(dāng)生產(chǎn)的輸送帶帶寬為1200mm時,抽掉墊鐵1、2,固定墊鐵3-7;當(dāng)生產(chǎn)輸送帶帶寬1400mm時,抽掉墊鐵1—4,固定墊鐵5~7墊鐵;當(dāng)生產(chǎn)輸送帶帶寬1600mm時,抽掉墊鐵1—6,固定墊鐵7。4個“鍋”頭要同時完成以上操作。
四、效果驗(yàn)證及改進(jìn)方法
通過一段時間的實(shí)踐,橡膠輸送帶平板硫化機(jī)工序的員工能夠熟練操作。特別是4個“鍋”頭的操作員工,完全不再使用體力操作,只是觀察監(jiān)視輸送帶體是否平穩(wěn)、成直線進(jìn)進(jìn)出以及無異物就可以了,改造達(dá)到了預(yù)期效果。
運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)一個問題,當(dāng)輸送帶的規(guī)格品種變化時,需要更換與該規(guī)格厚度和寬度相對應(yīng)的墊鐵,這個過程比較麻煩,需要拆裝大量的螺栓。在實(shí)踐過程中,為配合不同規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn),筆者以自制加工的壓鐵解決了上述難題以帶寬1000mm產(chǎn)品生產(chǎn)為例,壓鐵工作原理設(shè)計圖見圖5。
將圖5中A點(diǎn)與圖4中A點(diǎn)用M12的螺栓連接,形成可轉(zhuǎn)動的壓鐵。這個壓鐵B端孔與靠近帶體的墊鐵孑L和帶體下方的滑塊B用螺栓連接固定,這樣就能把中間位置的所有墊鐵壓緊,使它們不能自由活動,中間位置的墊鐵就不用每個都用螺栓固定。當(dāng)需要更換墊鐵時,只需要拆裝靠近墊鐵位置的那個螺栓就可以把壓鐵轉(zhuǎn)動到其他位置。當(dāng)然,不同寬度的輸送帶帶體,需要不同長度的壓鐵。本臺設(shè)備上需要4套壓鐵,長度分別為480mm. 380mm、280mm、180mm。